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华锦化工氨法脱硫改造效果好

天津市泰可博世防静电技术发展有限公司 / 2011-12-07

 

  截至12月4日,中国兵器工业集团北方华锦化学工业集团有限公司新建热电1#、2#、3#炉的脱硫装置顺利通过500小时试运行。脱硫装置运行良好,各项运行参数均达到设计要求。在生产出硫酸铵的同时,脱硫效率达到95%以上的全国最好水平。烟气排放实现全脱硫、全达标。新装置投用后实现了在烟气中回收资源,电厂1#、2#、3#锅炉和另外两台大型动力锅炉烟气回收后,每年可生产再生资源硫酸铵产品2万吨,直接创造效益2000多万元。

 

  北方华锦化工集团自备电厂,为企业提供动力蒸汽和部分自备电源,电厂每天消耗燃煤5500吨,是所在省、市的能耗大户,1#、2#、3#锅炉规模均为 220吨/时,为了解决煤在燃烧过程中产生的二氧化硫,原采用炉内喷钙的方法脱硫,使烟气中的硫与石灰石结合,从而减少排放到空气中的硫。用石灰石脱硫不但成本高,而且脱硫效率只有75%。另外,脱硫过程中产生的硫酸钙和煤渣混在一起被倒掉,硫没有实现废物利用,不仅增加运行成本,而且脱硫效果不理想。

 

  为此,该公司投资8700万元采用了清华核研究院节能环保性能良好的氨法脱硫技术,对原有3台220吨/时锅炉脱硫系统进行的氨法脱硫改造,将原先通过烟囱排出的含硫烟气引到脱硫吸收塔内,通过喷淋液氨,最终生产出硫酸铵,实现了环保和经济效益的双赢。(蚂蚁商城